日期:[2022年05月25日] -- 智慧生活报 -- 版次:[A7]

一炉一炉试验找寻高硅冶炼法

  灯火通明的车间内,各种机器轰隆隆作响,他手拿对讲机,穿行在各个作业间,紧盯每一处可能出现问题的区域,一旦发现问题,立刻联系专人解决——凭借这样一丝不苟、精益求精的工作态度,中国宝武太钢(集团)有限公司第二炼钢厂(简称“炼钢二厂”)冶炼三作业区甲班作业长韩小强不仅找到了降低成本、提高工作效率的冶炼方法,还影响带动了整个班组的成员。今年“五一”国际劳动节期间,韩小强被授予山西省五一劳动奖章。
  1996年,韩小强从太钢技校(现山西冶金技师学院)毕业后便从事冶炼工作。2006年,他被调往炼钢二厂,2011年升为作业长,负责生产一线的管理和经营。
  韩小强重点关注生产安全、效率和成本指标,并参与解决工艺难题及质量控制问题。在他看来,这些工作是相辅相成的,每一项都不可或缺。“炼钢是流水线作业,从原材料制成不锈钢,要经过好几道工序,依次为电路、中频炉、AOD、VOD、LTS。其中,AOD是精炼不锈钢,是核心工序,前两道工序是为AOD提供钢水,后两道工序则是辅助AOD精炼。”韩小强介绍,为了提高生产质量和生产效率,每一道工序和每一道工序之间,都要有很好的衔接,要相互配合默契。“我们采取的是准时制生产方式。”韩小强介绍,这种生产方式,是“在需要的时候,按需要的量,生产所需的产品”,追求无库存或库存最小化,可避免浪费,节约成本。但实际工作中,常常会出现各种问题,导致某一环节生产停滞,打破准时制。因此必须时刻保持警惕,出现问题,立刻解决。一旦某一工序出现问题,他会立刻组织讨论,为什么会出问题,如何避免,如何快速解决……韩小强还不定期组织开展班组培训,提高标准化操作水平,提升班组安全自主管理能力和职工岗位技能。
  同时,韩小强还开展组员安全值日制度,坚持对安全隐患进行排查,确保生产安全进行。通过开展危险辨识,从提高班组组员安全意识入手,加强作业环境安全隐患排查(排查隐患32项),强化安全管理执行力度(检查违章6项),2021年全年,韩小强带领的班组无安全责任事故,无人身伤亡事故,实现安全生产“零事故”,成为炼钢二厂典型安全、环保双优班组楷模。
  安全生产是提高效率的前提,创新是提高效率的手段。作为炼钢二厂郭晓兵创新工作室的主要成员,2021年,韩小强创新性提出以AOD为中心的生产组织模式,依据现有模式预计算5小时内AOD生产能力和生产节奏匹配情况,及时调整工艺路线,控制AOD生产时间,确保整体效率达到最优。
  在稳定高硅工艺生产组织模式、冶炼过程控制和解决脱硅末期喷溅工作方面,韩小强作出很大贡献。
  优化高硅生产工艺,是炼钢二厂的一项创新举措。如何利用廉价的高硅原材料,生产出高硅产品,是摆在大家面前的一道难题。“高硅铬铁,硅含量高。但在冶炼过程中喷溅发生率高,不仅容易造成人员伤亡,对机器也有损害。因此,很多地方不会采用此冶炼方法。”韩小强介绍,为了研究出合适的冶炼方法,每次用高硅铬铁冶炼的时候,他都守在炉前,对不同入炉条件、物料成分、加料量操作下的脱硅吹氧量进行细化分类,指导班组操作人员进一步调整冷料加入量,根据观察火焰经验进行调整……功夫不负有心人,通过上千炉的试验,耗费近两年时间,韩小强终于总结出了一套方法,将喷溅发生率降低了90%。同时,整个高硅工艺前期脱硅稳定控制在0.2%—0.4%,AOD冶炼时间从98.5分钟降低到89.6分钟,规程执行率达到94.9%以上,到站温度合格率达92.3%……他也练就了一双“火眼金睛”,“一看炉口喷出的火焰、火星,就知道这炉能否成功”。
  在日常生产中,韩小强还指导AOD主控稳定控制钢中的贵金属含量,在保证质量的前提下,降低合金成本;同时,稳定AOD一次还原倒渣碱度,使废料中的金属含量降到最低,减少浪费……
  如今,韩小强依旧奋战在冶炼一线,排查隐患、研究新技术,并用自己的实际行动影响着身边的人。
记者 杨晓艳 通讯员 王越